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汽配件【電鍍+噴涂】廢水治理工藝

概述

汽配件生產(chǎn)加工過程中,產(chǎn)生除油、除銹、磷化、噴粉等幾種污廢水。 廢水的主要污染物為:礦物油污、鐵、錳、鋅離子;PO3ˉ、SO42ˉ等物質(zhì),污水中的COD濃度高達4000-5000mg/L;各種污染物對水體造成嚴重的危害,必須加以環(huán)保治理。

涂、鍍生產(chǎn)工序中,廢水主要從除油脫脂,酸洗除銹,表調(diào)磷化,噴粉,沖洗等幾個工序中產(chǎn)生;其中,除油脫脂廢水含石油類:300-700mg/L,酸洗廢水PH≤3-2,并含有Fe2+、Fe3+、Zn2+、Mn2+等金屬離子,一般離子濃度約:10-60mg/L;

表磷磷化廢水是高濃度的含磷廢水PH≈4,BOD5≈1500mg/L,COD≈13000mg/L,SS≈100mg/L。

噴粉染渣廢水:PH≈7,BOD5≈8000-10000mg/L,COD≈18000mg/L,SS≈4000mg/L。

各種污廢水的污染物較為復雜,屬于較難處理的一種涂裝行業(yè)高污染危害性廢水,加以有效的處理后,可以達到國家相關環(huán)排標準。

 

        污水處理工藝流程說明

廢水是由幾道工序中所產(chǎn)生的,即:工件先經(jīng)脫脂除油,產(chǎn)生含油廢水;該種廢水中污染物是油皂化乳液表面活性劑;脫脂后的工件經(jīng)酸洗除銹處理后,排放出酸性廢水PH≈3-4,廢水中含有除銹過程中帶出的鐵離子,鎳離子;表調(diào)磷化處理工序排出的廢水主要含正磷酸鹽和聚磷酸鹽,當PH<6時,出現(xiàn)鋅離子。噴粉沖洗廢水帶有較多的染渣及大量的懸浮物,染渣主要由水溶性高分子樹脂組成。其中附帶有一些無機礦物顏料。

我們所采用的污廢水處理工程方案是:將污水分流收集做預處理;經(jīng)預處理后的各種污水再集中到后處理的綜合均水中,再經(jīng)混凝沉淀后,進入精密過濾系統(tǒng);即污廢水經(jīng)預處理后,廢水中的Fe、Zn、PO43ˉ、石油類等各種污染物已被絕大部分脫除,以上幾種污染物在預處理階段的脫除率達到99.5%;達到了DB44-1597-2015中的部分工藝指標要求。

 

各種廢水預處理的工藝簡述如下:

 

1)酸性廢水處理工藝

由酸性槽排出的酸廢水,自流到低位集水池的均化池中,廢水在均化池混凝(均化池溶積12m3),污水HRT≈4h,反應后溢流到沉淀池中,在均化和混凝過程中,廢水PH值控制在9-12范圍內(nèi);廢水從沉淀池溢水 出口,得到處理后的酸廢水呈弱堿性。原酸廢水中的Fe離子,經(jīng)Ca(OH)2、NaOH反應后,形成Fe(OH)2沉淀,出水中的Fe離子濃度3mg/L;但COD仍未達標,沉淀池的污泥由污泥泵排放管排放入  中的污泥池中。

 

2)脫脂除油廢水處理工藝

由脫脂除油池排出的含油廢水,自流排放到脫脂除油廢水收集均化池中,廢水首先加入Fe2SO4或FeCl3及其他無機鹽,使含油廢水中的乳化液被破失穩(wěn);被破后的廢水經(jīng)隔油池和氣浮后,大部分油脂(主要是石油類物質(zhì))被隔除分離,上浮的油渣和下層的油泥分別被抽渣機和刮泥機排出到  的污泥池中。該工藝中,我公司自主研發(fā)的反相破乳除油劑,有著非常好的處理效果,尤其對涂鍍行業(yè)前處理含油廢水的凈化有明顯的經(jīng)濟效果和污水處理效果。

經(jīng)處理后的含油廢水,其主要的污染物—石油類,已被脫除,脫除率已達到99%以上;該工藝設計技術規(guī)范在符合HJ580-2010《含油污水處理工程技術規(guī)范》的前提下,更有所創(chuàng)新,其主要效果體現(xiàn)在壓力水-氣混合成細微氣泡的工藝上;這個工藝方法,比  的氣浮工藝節(jié)能約40%,從而減低了運行成本。

 

3)含磷廢水處理工藝

含磷廢水從磷化槽自流排放到磷化廢水收集池,往廢水中定量加入Ca(OH)2和PAM、PAC;使廢水中的PH值控制在9-10;并攪拌混凝反應,控制廢水流速<0.3m/s,使反應有足夠的HRT。

廢水中的PO43ˉ與Ca2+形成難溶的聚磷酸鹽或正磷酸鹽;

化學反應過程:

5Ca2++4OHˉ+3HP42ˉ→Ca2(OH)(PO4)3 ↓+3H2O

Ca(OH)2+Ca(HCO3)2→2CaCO3↓+H2O

將Ca:P控制在1.3-1.2之間,使液體中保持過量的Ca2+,從而,能讓脫磷效果達到最佳工藝控制指標。

含磷廢水處理工程技術的關鍵是控制好反應液的PH值和石灰投加量,由于PO43ˉ是一個帶兩性可逆反應的物質(zhì)。如果工藝控制不理想,廢水中的正磷酸鹽和聚磷酸鹽都會發(fā)生逆向反應。從而,使除磷效果不穩(wěn)定。

本方案中,我們設置的工藝控制投料參數(shù)能確除磷效果達到環(huán)排要求。

 

4)噴粉清洗廢水處理工藝

噴粉清洗廢水經(jīng)收集隔清處理后,匯入綜合混凝反應池,廢水中主要的污染物—水溶性樹脂殘余物,在集水池內(nèi)被藥物混合后,染渣形成塊狀體,用60目-120目過濾網(wǎng)即可使水體中的染渣被脫除干凈,但COD仍需深度處理。

 

5)綜合混凝處理工藝

三股廢水(噴粉清洗液脫除染渣后混入含油廢水中)經(jīng)有效的預處理后,被抽到綜合混凝反應池內(nèi),被均化和混凝后,水體中的SS、COD等污染物被大量脫除,綜合廢水混凝池分二段設計,前段為物化反應段,后段為斜管沉淀池;HRT≈6h,完全有能力達到凈化和貯水的目的。

經(jīng)混凝反應后,廢水的COD、SS脫除率達到80%左右,為后段生化系統(tǒng)提供所需的條件。

 

6)生化處理系統(tǒng)工藝(A2/O)

綜合混凝處理后的廢水,自流進入A2/O生化反應池內(nèi),厭氧過程中,HRT保持在15-17h之間;二段式厭氧池裝填軟式懸掛填料,裝填容量約75%,足夠的填料量可以使酸化菌得到良好的生化條件,使廢水能達到充分的水體酸化反應效果;水解酸化池二段出口廢水溢流到后面的好氧反應池內(nèi),好氧反應池分二段,第一段的廢水HRT≈3h,第二段好氧池HRT≈4h。

第一段和第二段好氧池之間,設置回流系統(tǒng),混合液經(jīng)回流控制后,污泥濃度會穩(wěn)定在一個叫理想的范圍內(nèi),使混合液(污廢水)的活性污泥維持較高濃度,進而使廢水中的硝化菌有較長的反應作用時間,能使廢水中的胺態(tài)氮和硝態(tài)氮降低到環(huán)排標準要求的水平。

除此之外,在第二段好氧池內(nèi)增置一套產(chǎn)水量為3m3/h的MBR生物膜系統(tǒng),利用MBR生物膜系統(tǒng)的高凈水功能,將污水處理達到較高的深度廢水處理水平。同時確保最后出水達到DB44-1597-2015的各項要求。

 

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